SABINA, REZKY (2025) EVALUASI OPTIMASI PEMILIHAN TREATMENT SCALE INHIBITOR DALAM PENANGGULANGAN PROBLEM SCALE PADA SUMUR T-ALS, T-HQQ DAN T-IZA LAPANGAN TANJUNG. Tesis thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
![]() |
Text
1. Cover _ 213232001_Rezky Sabina.pdf Download (416kB) |
![]() |
Text
2. Abstrak dan Ringkasan_213232001_Rezky Sabina.pdf Download (824kB) |
![]() |
Text
3. Halaman pengesahan _213232001_Rezky Sabina oke.pdf Download (391kB) |
![]() |
Text
4. Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel & Daftar Lampiran_213232001_Rezky Sabina.pdf Download (2MB) |
![]() |
Text
5. Daftar Pustaka_213232001_Rezky Sabina.pdf Download (797kB) |
![]() |
Text
6. Pernyataan Keaslian _213232001_Rezky Sabina.pdf Download (163kB) |
![]() |
Text
7.Thesis Akhir _213232001_Rezky Sabina.pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
RINGKASAN
PT. Pertamina EP Tanjung Field saat ini berproduksi dengan sistem
waterflood dimana terdapat 137 sumur produksi dengan menggunakan artificial lift
ESP sebanyak 20 sumur dan sisanya menggunakan SRP. Sebagian besar sumur –
sumur di Tanjung Field merupakan sumur commingle dengan rata-rata zona
produktif yang diproduksikan sekitar 4 - 5 zona. Scale merupakan salah satu
masalah yang sering terjadi pada sumur – sumur di Tanjung Field. Efek adanya
scale build up di dalam lubang sumur akan berakibat pompa sumur dapat
mengalami penurunan efisiensi bahkan stuck baik di sumur SRP maupun ESP. Hal
ini akan menimbulkan kerugian dari segi produksi dan biaya yang dikeluarkan
untuk melakukan perawatan sumur. Oleh karena itu perlu adanya treatment untuk
menghambat terjadinya scale build up di dalam lubang sumur.
Metodologi dalam melakukan evaluasi optimasi pemilihan treatment scale
inhibitor dalam menanggulangi pemasalah pump stuck akibat scale built up di
Lapangan Tanjung yaitu dengan mengumpulkan data berupa data sumuran, data
analisis fluida reservoir, melakukan identifikasi jenis endapan dari endapan pompa
dan melakukan uji bottle test untuk mendapatkan jenis dan dosis scale inhibitor
yang akan digunakan pada treatment scale inhibitor. Evaluasi dan monitoring hasil
scale index sebelum dan sesudah treatment, monitoring phosphonate residual
content (PRC) selama 6 bulan setelah dilakukan treatment scale inhibitor.
Hasil evaluasi treatment squeeze scale inhibitor yang dilakukan pada sumur
T-ALS, T-HQQ dan T-IZA dapat dikatakan berhasil, Dengan berturunnya
kandungan scale index pada sumur T-ALS, T-HQQ dan T-IZA, dimana sumur T
ALS dari 1.06 (positf sedang) menjadi 0.81 (Positif rendah), T-HQQ dari 1,63
(positif tinggi) menjadi 0.91 (positif rendah) dan T-IZA dari 1.8 (positif tinggi)
menjadi 1.01 (positif sedang). Monitoring phosphonate residual content selama 6
bulan menunjukan kandungan phosphonate 2.68 mg/l. Analisi Decline rate pada
sumur juga terjadi penurunan yaitu sumur T-ALS dari 38.89% menjadi 21.26%,
Sumur T-HQQ dari 81.43% menjadi 29.85% dan sumur T-IZA dari 102.06%
menjadi 29.35%. Program treatment scale inhibitor dilakukan untuk mengurangi
permasalahan pump stuck akibat scale sehingga kegiatan well service berkurang.
Kata Kunci: Scale, Squeeze Scale Inhibitor, Bottle test.
vi
ABSTRACT
PT Pertamina EP Tanjung Field is currently producing under a waterflood
system, with a total of 137 producing wells, including 20 wells utilizing Electric
Submersible Pumps (ESP) and the remainder employing Sucker Rod Pumps (SRP).
Most wells in Tanjung Field are commingled wells, with an average of 4 to 5
productive zones being produced. Scale formation is a common problem
encountered in these wells. The buildup of scale inside the wellbore can reduce
pump efficiency or even cause the pump to become stuck, both in SRP and ESP
wells. This results in production losses and increased costs due to the required well
maintenance activities. Therefore, appropriate treatment is necessary to inhibit
scale buildup within the wellbore.
The methodology for evaluating and optimizing the selection of scale inhibitor
treatment to address pump stuck issues due to scale buildup in Tanjung Field
includes collecting well data, reservoir fluid analysis, identifying the type of
deposits from the pump, and conducting bottle tests to determine the appropriate
type and dosage of scale inhibitor for treatment. The evaluation also involves
monitoring the scale index before and after treatment and observing phosphonate
residual content (PRC) over a six-month period post-treatment.
The evaluation results of the squeeze scale inhibitor treatment conducted on
wells T-ALS, T-HQQ, and T-IZA indicate success. This is shown by a reduction in
scale index values: well T-ALS from 1.06 (moderately positive) to 0.81 (low
positive), well T-HQQ from 1.63 (high positive) to 0.91 (low positive), and well T
IZA from 1.80 (high positive) to 1.01 (moderately positive). Phosphonate residual
content monitoring over six months showed a concentration of 2.68 mg/l. A decline
rate analysis also demonstrated a reduction: T-ALS from 38.89% to 21.26%, T
HQQ from 81.43% to 29.85%, and T-IZA from 102.06% to 29.35%. The scale
inhibitor treatment program was carried out to mitigate pump stuck issues due to
scale, thereby reducing the frequency of well service activities.
Keywords: Scale, Squeeze Scale Inhibitor, Bottle Test.
vii
Item Type: | Tugas Akhir (Tesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Scale, Squeeze Scale Inhibitor, Bottle Test. |
Subjek: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Fakultas Teknologi Mineral dan Energi > (S2) Magister Teknik Perminyakan |
Depositing User: | Eko Yuli |
Date Deposited: | 14 Oct 2025 02:24 |
Last Modified: | 14 Oct 2025 02:24 |
URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/44317 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |