PENANGGULANGAN PROBLEM LIQUID LOADING DENGAN MENGGUNAKAN WELL HEAD COMPRESSOR PADA SUMUR GAS “RS” LAPANGAN “STT”

SETYOWATI, RINI (2022) PENANGGULANGAN PROBLEM LIQUID LOADING DENGAN MENGGUNAKAN WELL HEAD COMPRESSOR PADA SUMUR GAS “RS” LAPANGAN “STT”. Other thesis, UPN 'Veteran" Yogyakarta.

[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (61kB)
[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (114kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (126kB)
[thumbnail of LEMBAR PENGESAHAN.pdf] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (102kB)
[thumbnail of Skripsi Rini Setyowati.pdf] Text
Skripsi Rini Setyowati.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

RINGKASAN
Sumur gas “RS” merupakan sumur gas dengan rate gas rata-rata harian
sebesar 0.572 MMSCFD. Sumur tersebut mengalami problem liquid loading
dikarenakan laju alir gas kurang dari critical velocity. Oleh karena itu dilakukan
delikuifikasi dengan menggunakan metode well head compressor untuk
menanggulangi masalah tersebut.
Metodologi yang digunakan pada Sumur Gas “RS” seperti Pengumpulan
data reservoir ,data fluida ,data produksi. Selanjutnya identifikasi liquid loading
dengan laju alir kritis (critical velocity) menggunakan metode turner dan metode
coleman (Yashaswini, 1991) ,untuk mengetahui apabila sumur telah mengalami
liquid loading. Membuat model sumur dengan bantuan perangkat lunak prosper
,melakukan delikuifikasi dengan menggunakan metode well head compressor
dengan sensitivitas beberapa Pwh. Evaluasi laju produksi beberapa Pwh asumsi
terhadap laju alir kritis. Menganalisa sensitivitas nilai Pwh ,water gas ratio (WGR)
terhadap laju produksi optimum pada aplikasi well head compressor.
Hasil perhitungan analisa prosper , perhitungan Pwh kondisi existing di
dapatkan nilai laju alir loading berdasarkan metode Coleman sebesar 24,68 ft/sec
dan nilai critical velocity loading sebesar 0,248 MMCFD. Dengan bantuan
software prosper 11.5 terbentuk kurva IPR yang menghasilkan nilai absolute open
flow (AOF) sebesar 22,452 MMSCFD Metode Well Head Compressor tepat
diaplikasikan untuk menanggulangi problem Liquid Loading sumur Gas “RS”.
Dari perpotongan kurva IPR dan kurva VLP metode Hagedorn and Brown
menunjukkan nilai Pwh 85 Psig.
Dari evaluasi laju alir kritis Loading sebelumnya, Sumur Gas “RS”
Perhitungan HP kompresor, Dengan Compressor Ratio dari sistem flowline
sebesar 304,08 Psia. Nilai Horsepower yang dibutuhkan untuk menjaga agar
sumur tetap terbebas dari masalah Loading dengan dibuat 2 tingkat yaitu dengan
nilai HP 54,20 HP/MMscfd dan HP 188,50 HP/MMscfd.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: Eko Yuli
Date Deposited: 10 Nov 2022 03:27
Last Modified: 10 Nov 2022 03:27
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/31579

Actions (login required)

View Item View Item