OPTIMASI PRODUKSI GAS DENGAN METODE SIDETRACKING PADA SUMUR “FAL-01” LAPANGAN “ARIO”

ARIOBIMO, FRANSISCUS A. LUGAS (2021) OPTIMASI PRODUKSI GAS DENGAN METODE SIDETRACKING PADA SUMUR “FAL-01” LAPANGAN “ARIO”. Diploma thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
COVER.pdf

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
ABSTRAK.pdf

Download (95kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (135kB) | Preview
[img]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (127kB) | Preview
[img]
Preview
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (121kB) | Preview
[img] Text
SKRIPSI - FRANSISCUS A. LUGAS.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (7MB)

Abstract

Sumur “FAL-01” merupakan sumur gas bumi yang mengalami penurunan laju produksi, disebabkan oleh adanya ikan/fish sehingga aliran gas dari dasar sumur ke permukaan terhambat. Penurunan laju produksi ini membuat Sumur “FAL-01” berstatus suspended. Sumur “FAL-01” masih dapat memproduksikan gas dari Lapangan “Ario” yang terletak di salah satu wilayah kerja dari PT. Pertamina EP Asset 2, yang memiliki Initial Gas in Place (IGIP) sebesar 82,3 BSCF, dengan Estimated Ultimate Recovery (EUR) sebesar 52,91 BSCF atau sebesar 64% dari nilai IGIP. Gp Lapangan “Ario” yang terekam sampai pada Desember 1977 adalah sebesar 42,408 BSCF, dengan RF 51%, sehingga lapangan ini memiliki cadangan tersisa atau Remaining Reserve (RR) sebesar 10,503 BSCF dan diperlukan langkah pengoptimasian produksi sumur ini. Lapangan “Ario” memiliki mekanisme pendorong berupa depletion gas dan memiliki data produksi kumulatif gas, maka selain dilakukan perhitungan IGIP secara volumetris, dilakukan juga penentuan cadangan dengan metode Material Balance P/Z versus Gp, dimana didapatkan besar IGIP sebesar 83,225 BSCF. Pada Lapangan “Ario”, produksi gas terhenti pada tahun 1970 dengan dihentikannya produksi dari Sumur “FAL-01”, dengan besar kumulatif produksi gas sebesar 42,408 BSCF atau dengan recovery factor sebesar 51%, padahal nilai EUR sebesar 52,91 BSCF dengan RF maksimum 64%. Maka, perlu adanya upaya peningkatan produksi gas. Usaha untuk meningkatkan produksi gas ini dilakukan dengan melakukan identifikasi zona produktif pada sumur “FAL-01” melalui log Spontaneous Potential (SP-log) dan log resisitivitas berupa Induction Log-Deep, dan mempertimbangkan log lainnya yang dimiliki sumur ini. Kemudian dari hasil analisis kuantitatif SP-log dan induction log, didapatkan beberapa zona yang memenuhi cut-off volume clay, porositas, saturasi air pada sumur “FAL-01”. Pada sumur “FAL-01”, kandidat lapisan yang akan dilakukan Kerja Ulang Pindah Lapisan yaitu pada interval 5824-5860 ft TVD dan pada interval 5873-5892 ft TVD. Kemudian dilakukan perhitungan AOFP, dan analisis perforasi, dimana pada kandidat zona KUPL sumur “FAL-01”, memiliki AOFP 7,422 MMSCF/D, densitas perforasi yang sesuai yaitu 12 SPF dengan Q 4,5 MMSCF/D dan pressure drop 13,07 psi. Kemudian setelah mendapatkan nilai laju alir gas yang plateau, dilakukan analisis keekonomian pada sumur “FAL-01”. Berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai rate of return sebesar 53%, NPV positif, pay-out time 1,57 tahun, PIR senilai 5,93, DPIR senilai 2,54. Selanjutnya, juga dilakukan analisis sensitivitas harga jual gas, OPEX, dan investasi terhadap NPV@i=10% dan ROR. Didapati harga jual gas memiliki pengaruh terbesar terhadap analisis keekonomian. Melalui data sejarah sumur, menunjukkan bahwa sumur “FAL-01” memiliki fish di dalam sumur. Beberapa metode eliminasi fish sudah dilakukan, namun tetap gagal. Sehingga untuk mengaktifkan kembali sumur ini, perlu dilakukan sidetracking untuk menghindari fish yang ada di trayek sumur lama.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: Eny Suparny
Date Deposited: 18 Jun 2021 02:24
Last Modified: 18 Jun 2021 02:24
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/25925

Actions (login required)

View Item View Item