PRANATA, ANGGA (2025) EVALUASI OPTIMASI PRODUKSI PADA STRUKTUR BENAKAT BARAT DALAM UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI. Tesis thesis, UPN Veteran Yogyakarta.
| 
              
Text
 a. Cover_213231010_Angga Pranata.pdf Download (90kB)  | 
          |
| 
              
Text
 b. Abstrak dan Ringkasan_213231010_Angga Pranata.pdf Download (37kB)  | 
          |
| 
              
Text
 c. Lembar Pengesahan_213231010_Angga Pranata.pdf Download (244kB)  | 
          |
| 
              
Text
 d. Daftar Isi-Daftar Tabel_213231010_Angga Pranata.pdf Download (304kB)  | 
          |
| 
              
Text
 e. Daftar Pustaka_213231010_Angga Pranata.pdf Download (41kB)  | 
          |
| 
              
Text
 f. Pernyataan Keaslian_213231010_Angga Pranata.pdf Download (302kB)  | 
          |
| 
              
Text
 g. Tesis Full Text_213231010_Angga Pranata.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)  | 
          
Abstract
RINGKASAN 
Struktur Benakat Barat merupakan struktur terminasi yang sebelumnya dikelola 
oleh PT Benakat Barat Petroleum. Struktur ini terletak sekitar 20 km barat daya dari 
pusat kota Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan dikembalikan pengelolaannya 
ke PT Pertamina EP pada tahun 2019 dengan jumlah sumur produksi aktif sebanyak 
29 sumur dan 2 (dua) sumur injeksi. Berdasarkan data produksi, struktur ini 
mengalami penurunan produksi yang signifikan, sehingga ditambahkan dari draft 
awal 
diperlukan upaya optimasi untuk meningkatkan produksi. Dari data yang 
diperoleh, dilakukan pemetaan dan penentuan pareto terkait permasalahan sumur 
yang berkontribusi terhadap Loss Production Opportunity (LPO). Dari total 
perawatan sumur (well intervention dan well services) pada periode Juli- Desember 
2019 terdapat 32 kegiatan dengan mayoritas masalah terkait artificial lift terutama 
pada sumur yang diproduksikan menggunakan sucker rod pump (SRP), termasuk 
temuan tubing bocor yang diindikasikan merupakan bagian dari masalah SRP. 
Dari daftar sumur aktif dilakukan pengumpulan data terhadap kondisi 
sumuran baik dari data produksi, data reservoir, daily rig report, dan data sumur/ 
well history.  Data tersebut kemudian dilakukan analisa produksi dan perhitungan 
potensi sumur dengan pembuatan IPR, termasuk problem sumur yang 
menyebabkan loss production opportunity (LPO). Analisa data-data tersebut 
kemudian menjadi basis untuk melakukan screening terhadap kandidat sumur. Dari 
kegiatan well service dan reopening yang dilakukan hingga tahun 2022, jumlah 
sumur aktif terus meningkat menjadi sebanyak 46 sumur. Dengan peningkatan 
tersebut dilakukan evaluasi berkala setiap periode hingga diperoleh kandidat sumur 
yang dibagi menjadi beberapa prioritas untuk dilakukan tindak lanjut optimasi 
produksi dengan tujuan untuk memperpanjang runlife sumur dan melakukan gross 
up dengan cara melakukan konversi SRP menjadi ESP. Langkah selanjutnya adalah 
melakukan perhitungan keekonomian dengan mempertimbangkan biaya 
operasional dan biaya investasi sehingga dapat diperoleh Nett Present Value (NPV), 
Internal Rate of Return (IRR) dan Pay Out Time (POT). 
Optimasi yang dilakukan terhadap Struktur Benakat Barat diharapkan dapat 
meningkatkan produksi dan keekonomian secara signifikan dan dapat memberikan 
gambaran tentang perencanaan pengembangan lapangan dengan metode Well 
Development untuk memperoleh scenario pengembangan yang tepat dan efisien. 
Hal ini tercermin dari studi kasus sumur BKB-177 yang telah dilakukan optimasi 
konversi SRP menjadi ESP yang menghasilkan peningkatan gross sebesar 156 % 
dengan kumulatif produksi sebesar 11,3 Mbo selama satu tahun, runlife yang 
meningkat dari yang sebelumnya dilakukan 3 kali selama satu tahun menjadi belum 
pernah dilakukan perawatan selama 2 (dua) tahun dan NPV positif sebesar 89 
MUSD atau lebih tinggi 76% dibandingkan tanpa dilakukan optimasi. 
Kata Kunci : artificial lift, production loss opportunity, optimasi produksi 
ABSTRACT 
The Benakat Barat Structure is a termination structure previously operated 
by PT Benakat Barat Petroleum. It is located approximately 20 km southwest of the 
city center of Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), and its operatorship was 
transferred back to PT Pertamina EP in 2019. At the time of handover, the structure 
had 29 active production wells and 2 (two) injection wells. Based on production 
data, the structure has experienced a significant decline in production, necessitating 
optimization efforts to enhance production. Using the available data, mapping and 
Pareto analysis were conducted to identify well-related issues contributing to Loss 
Production Opportunity (LPO). Between July and December 2019, a total of 32 
well intervention and well service activities were carried out, with the majority of 
issues associated with artificial lift systems particularly in wells utilizing sucker rod 
pumps (SRP). These included instances of tubing leaks, which were indicated as 
part of SRP-related problems. 
From the list of active wells, data collection was performed to assess well 
conditions, including production data, reservoir data, daily rig reports, and well 
history records. This data was then used to conduct production analysis and 
calculate well potential through Inflow Performance Relationship (IPR) modeling, 
including diagnosing problems that caused LPO. The analysis served as the basis 
for screening potential candidate wells. As a result of well service and reopening 
activities carried out up to 2022, the number of active wells increased to 46. Periodic 
evaluations were conducted to identify and prioritize candidate wells for further 
production optimization, with the aim of extending well runlife and increasing gross 
production by converting SRP systems to electric submersible pumps (ESP). The 
next step involved performing economic evaluations by considering operational and 
capital expenditures to obtain key economic indicators such as Net Present Value 
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Pay Out Time (POT). 
The optimization efforts on the Benakat Barat Structure are expected to 
significantly improve production and project economics, while also providing 
insights into future field development planning through well development methods 
to achieve effective and efficient development scenarios. This is evidenced by the 
case study of well BKB-177, where SRP-to-ESP conversion resulted in a 156% 
increase in gross production, with cumulative output reaching 11.3 MBO over one 
year. The runlife improved significantly, from requiring three interventions per year 
to no interventions over a span of 2 years. Additionally, the project yielded a 
positive NPV of USD 89 million, representing a 76% improvement compared to a 
scenario without optimization. 
Keyword: artificial lift, production loss opportunity, production optimization
| Item Type: | Tugas Akhir (Tesis) | 
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | artificial lift, production loss opportunity, production optimization | 
| Subjek: | T Technology > T Technology (General) | 
| Divisions: | Fakultas Teknologi Mineral dan Energi > (S2) Magister Teknik Perminyakan | 
| Depositing User: | Eko Yuli | 
| Date Deposited: | 07 Oct 2025 02:01 | 
| Last Modified: | 07 Oct 2025 02:01 | 
| URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/44101 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
