ARIOBIMO, FRANSISCUS A. LUGAS (2021) OPTIMASI PRODUKSI GAS DENGAN METODE SIDETRACKING PADA SUMUR “FAL-01” LAPANGAN “ARIO”. Diploma thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.
Preview |
Text
COVER.pdf Download (143kB) | Preview |
Preview |
Text
ABSTRAK.pdf Download (95kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (135kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (127kB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (121kB) | Preview |
![]() |
Text
SKRIPSI - FRANSISCUS A. LUGAS.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) |
Abstract
Sumur “FAL-01” merupakan sumur gas bumi yang mengalami penurunan
laju produksi, disebabkan oleh adanya ikan/fish sehingga aliran gas dari dasar
sumur ke permukaan terhambat. Penurunan laju produksi ini membuat Sumur
“FAL-01” berstatus suspended. Sumur “FAL-01” masih dapat memproduksikan
gas dari Lapangan “Ario” yang terletak di salah satu wilayah kerja dari PT.
Pertamina EP Asset 2, yang memiliki Initial Gas in Place (IGIP) sebesar 82,3
BSCF, dengan Estimated Ultimate Recovery (EUR) sebesar 52,91 BSCF atau
sebesar 64% dari nilai IGIP. Gp Lapangan “Ario” yang terekam sampai pada
Desember 1977 adalah sebesar 42,408 BSCF, dengan RF 51%, sehingga lapangan
ini memiliki cadangan tersisa atau Remaining Reserve (RR) sebesar 10,503 BSCF
dan diperlukan langkah pengoptimasian produksi sumur ini.
Lapangan “Ario” memiliki mekanisme pendorong berupa depletion gas dan
memiliki data produksi kumulatif gas, maka selain dilakukan perhitungan IGIP
secara volumetris, dilakukan juga penentuan cadangan dengan metode Material
Balance P/Z versus Gp, dimana didapatkan besar IGIP sebesar 83,225 BSCF. Pada
Lapangan “Ario”, produksi gas terhenti pada tahun 1970 dengan dihentikannya
produksi dari Sumur “FAL-01”, dengan besar kumulatif produksi gas sebesar
42,408 BSCF atau dengan recovery factor sebesar 51%, padahal nilai EUR sebesar
52,91 BSCF dengan RF maksimum 64%. Maka, perlu adanya upaya peningkatan
produksi gas.
Usaha untuk meningkatkan produksi gas ini dilakukan dengan melakukan
identifikasi zona produktif pada sumur “FAL-01” melalui log Spontaneous
Potential (SP-log) dan log resisitivitas berupa Induction Log-Deep, dan
mempertimbangkan log lainnya yang dimiliki sumur ini. Kemudian dari hasil
analisis kuantitatif SP-log dan induction log, didapatkan beberapa zona yang
memenuhi cut-off volume clay, porositas, saturasi air pada sumur “FAL-01”.
Pada sumur “FAL-01”, kandidat lapisan yang akan dilakukan Kerja Ulang
Pindah Lapisan yaitu pada interval 5824-5860 ft TVD dan pada interval 5873-5892
ft TVD. Kemudian dilakukan perhitungan AOFP, dan analisis perforasi, dimana
pada kandidat zona KUPL sumur “FAL-01”, memiliki AOFP 7,422 MMSCF/D,
densitas perforasi yang sesuai yaitu 12 SPF dengan Q 4,5 MMSCF/D dan pressure
drop 13,07 psi.
Kemudian setelah mendapatkan nilai laju alir gas yang plateau, dilakukan
analisis keekonomian pada sumur “FAL-01”. Berdasarkan hasil analisis,
didapatkan nilai rate of return sebesar 53%, NPV positif, pay-out time 1,57 tahun,
PIR senilai 5,93, DPIR senilai 2,54. Selanjutnya, juga dilakukan analisis sensitivitas
harga jual gas, OPEX, dan investasi terhadap NPV@i=10% dan ROR. Didapati
harga jual gas memiliki pengaruh terbesar terhadap analisis keekonomian. Melalui
data sejarah sumur, menunjukkan bahwa sumur “FAL-01” memiliki fish di dalam
sumur. Beberapa metode eliminasi fish sudah dilakukan, namun tetap gagal.
Sehingga untuk mengaktifkan kembali sumur ini, perlu dilakukan sidetracking
untuk menghindari fish yang ada di trayek sumur lama.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjek: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | x. Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences |
Depositing User: | Eny Suparny |
Date Deposited: | 18 Jun 2021 02:24 |
Last Modified: | 18 Jun 2021 02:24 |
URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/25925 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |