PERENCANAAN PENGEMBANGAN LAPANGAN "RR" DENGAN SKENARIO REAKTIVASI SUMUR SUSPEND SERTA OPTIMASI LAJU DAN TEKANAN WATERFLOODING MENGGUNAKAN TNAVIGATOR

BUA’, RICHARD RAMA ARUNG (2024) PERENCANAAN PENGEMBANGAN LAPANGAN "RR" DENGAN SKENARIO REAKTIVASI SUMUR SUSPEND SERTA OPTIMASI LAJU DAN TEKANAN WATERFLOODING MENGGUNAKAN TNAVIGATOR. Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.

[thumbnail of Abstrak_113200103_Richard Rama Arung Bua.pdf] Text
Abstrak_113200103_Richard Rama Arung Bua.pdf

Download (139kB)
[thumbnail of Cover_113200103_Richard Rama Arung Bua.pdf] Text
Cover_113200103_Richard Rama Arung Bua.pdf

Download (101kB)
[thumbnail of Daftar Isi_113200103_Richard Rama Arung Bua.pdf] Text
Daftar Isi_113200103_Richard Rama Arung Bua.pdf

Download (176kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka_113200103_Richard Rama Arung Bua.pdf] Text
Daftar Pustaka_113200103_Richard Rama Arung Bua.pdf

Download (77kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan_113200103_Richard Rama Arung Bua'.pdf] Text
Lembar Pengesahan_113200103_Richard Rama Arung Bua'.pdf

Download (545kB)
[thumbnail of Skripsi Full Text_113200103_Richard Rama Arung Bua'.pdf] Text
Skripsi Full Text_113200103_Richard Rama Arung Bua'.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)

Abstract

vi
RINGKASAN
PERENCANAAN PENGEMBANGAN LAPANGAN "RR"
DENGAN SKENARIO REAKTIVASI SUMUR SUSPEND
SERTA OPTIMASI LAJU DAN TEKANAN
WATERFLOODING MENGGUNAKAN TNAVIGATOR
Oleh
Richard Rama Arung Bua’
NIM: 113200103
(Program Studi Sarjana Teknik Perminyakan)
Lapangan “RR” merupakan lapangan minyak dengan litologi batupasir top
reservoir pada 4650 ft dan bottom reservoir pada 4930 ft. Jumlah cadangan mula-
mula pada lapangan ini sebesar 75,33 MMSTB, dimana produksi dimulai pada
Januari 2010 dengan tekanan awal reservoir 2153 psi. Pada akhir history produksi,
current recovery factor dari lapangan ini yaitu sekitar 3,05%. Pada lapangan “RR”
masih terdapat cadangan minyak yang masih dapat diproduksikan secara komersial.
Pada lapangan ini terdapat 9 sumur produksi dengan 4 sumur yang telah di-suspend
karena telah melewati economic limit. Pada studi ini, akan dilakukan analisa
skenario waterflooding yang berfokus pada optimasi laju injeksi untuk menentukan
laju injeksi yang optimum untuk digunakan dalam skenario pengembangan.
Studi pengembangan lapangan “RR” ini dilakukan dengan menganalisa data
petrofisik lapangan seperti saturasi minyak, permeabilitas, dan OPU untuk
menentukan pola yang akan digunakan untuk pengembangan lapangan dan juga
analisa laju injeksi yang optimum. Pada studi ini, dilakukan optimasi laju injeksi
pada 1 sumur suspended dan mereaktivasi 3 sumur suspended lainnya untuk
menentukan efek injeksi waterflooding yang diterapkan.
Berdasarkan simulasi reservoir yang dilakukan, dilakukan injeksi waterflooding
pada sumur injeksi AB_05 dengan laju injeksi per hariannya yang beragam mulai
dari 50 hingga 900 BWIPD dengan tekanan injeksi yang beragam dari 1782 hingga
2537 psi menggunakan 1 sumur injeksi. Berdasarkan hasil running simulasi,
diperoleh skenario yang paling optimal ialah dengan laju injeksi 750 BWIPD
dengan tekanan injeksi 2411 psi dengan 4.69 MMSTB dengan recovery factor
sebesar 6,21%.
Kata kunci: Simulasi Reservoir, Sumur Suspend, Injeksi Waterflooding, Recovery
Factor
vii
ABSTRACT
"RR" FIELD DEVELOPMENT PLANNING WITH SUSPEND
WELL REACTIVATION SCENARIOS AND OPTIMIZATION OF
WATERFLOODING RATE AND PRESSURE USING
TNAVIGATOR
By
Richard Rama Arung Bua’
NIM: 113200103
(Petroleum Engineering Undergraduated Program)
The “RR” field is an oil field with top reservoir sandstone lithology at 4650 ft and
bottom reservoir at 4930 ft. The initial reserves in this field were 75.33 MMSTB,
where production began in January 2010 with an initial reservoir pressure of 2153
psi. At the end of the production history, the current recovery factor of this field
was around 3.049%. In the "RR" field there are still oil reserves that can still be
produced commercially. In this field there are 9 production wells with 4 wells that
have been suspended because they have exceeded the economic limit. In this study,
a waterflooding scenario analysis will be carried out which focuses on optimizing
the injection rate to determine the optimum injection rate to be used in the
development scenario.
This "RR" field development study was carried out by analyzing field petrophysical
data such as oil saturation, permeability, and OPU to determine the pattern that
will be used for field development and also analyzing the optimum injection rate.
In this study, injection rate optimization was carried out on 1 suspended well and
reactivation of 3 other suspended wells to determine the effect of the waterflooding
injection applied.
Based on the reservoir simulation carried out, waterflooding injection was carried
out in the AB_05 injection well with daily injection rates varying from 50 to 900
BWIPD with injection pressures varying from 1782 to 2537 psi using 1 injection
well. Based on the results of running simulations, the most optimal scenario was
obtained with an injection rate of 750 BWIPD with an injection pressure of 2411
psi with 4.687 MMSTB with a recovery factor of 6.212%.
Keywords: Reservoir Simulation, Suspended Well, Waterflooding Injection,
Recovery Factor

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Reservoir Simulation, Suspended Well, Waterflooding Injection, Recovery Factor
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: Eko Yuli
Date Deposited: 21 Jun 2024 02:54
Last Modified: 21 Jun 2024 02:54
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/39847

Actions (login required)

View Item View Item