EVALUASI DAN OPTIMASI ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP MENGGUNAKAN MULTIPHASE PUMP PADA SUMUR BSW-248 DI LAPANGAN TALANG JIMAR BARAT

WISMANA, BASTIAN (2023) EVALUASI DAN OPTIMASI ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP MENGGUNAKAN MULTIPHASE PUMP PADA SUMUR BSW-248 DI LAPANGAN TALANG JIMAR BARAT. Masters thesis, UPN "Veteran" Yogyajarta.

[thumbnail of ABSTRAK.pdf] Text
ABSTRAK.pdf

Download (133kB)
[thumbnail of COVER.pdf] Text
COVER.pdf

Download (89kB)
[thumbnail of DAFTAR ISI.pdf] Text
DAFTAR ISI.pdf

Download (703kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (132kB)
[thumbnail of LEMBAR PENGESAHAN.pdf] Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (5MB)
[thumbnail of TESIS Bastian Wismana 213201005 Setelah sidang - 02 update A - Copy - Copy - Copy.pdf] Text
TESIS Bastian Wismana 213201005 Setelah sidang - 02 update A - Copy - Copy - Copy.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (13MB)

Abstract

vii
ABSTRAK
Sumur BSW-248 diproduksikan dari lapisan Talang Akar Formation
dengan metode artificial lift berupa Electric Submersible Pump. Kondisi tekanan
reservoir Lapisan Talang Akar Formation (TAF) saat ini berada dibawah dari nilai
bubble point pressure. Sumur BSW-248 mulai berproduksi pada bulan Desember
tahun 2019 dan hanya berproduksi selama satu bulan dikarenakan mengalami
kerusakan pada pompa ESP. Hal tersebut terjadi dikarenakan tingginya gas yang
terproduksi pada sumur BSW-248. Nilai Gas Liquid Ratio pada sumur BSW-248
cukup tinggi, yaitu sebesar 5210 scf/stb. Oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi
dari pompa ESP terpasang kemudian dilakukan optimasi perencanaan ulang ESP
untuk mendapatkan laju produksi yang optimum.
Produksi pada saat menggunakan ESP tipe WD-150 adalah 260 BFPD
dengan laju produksi minyak sebesar 39 bopd dan kadar air 85%. Dari hasil evaluasi
pompa ESP yang terpasang pada sumur TLJ-248 dapat disimpulkan bahwa pompa
ESP tersebut tidak optimal efektif dalam mengatasi gas bebas yang masuk ke dalam
pompa. Besarnya nilai parameter Turpin sudah cukup baik yaitu 0,25 tetapi nilai
%gas bebas yang masuk kedalam pompa adalah 19,17 % > 10%, dan hal ini belum
memenuhi standar menurut (Centrilift, 1997).
Perhitungan IPR dengan metode Vogel Undersaturated menunjukkan
Sumur “BSW-248” memiliki AOFP sebesar 549 BFPD dan laju alir yang
direncanakan sebesar 380 BFPD, 57 BOPD dengan water cut sebesar 85%. Hasil
pemilihan pompa pada skenario optimasi adalah NHV380 dengan 100 stages.
Pompa diletakkan pada kedalaman 4513 ft (TVD) diatas perforasi dengan
menggunakan Multiphase Pump. Dari penggunaan Multiphase Pump yang
memiliki efisiensi sebesar 90% menghasilkan parameter nilai turpin 0,06 dan kadar
gas bebas yang masuk kedalam pompa sebesar 5,24%, hal tersebut sudah memenui
standar nilai parameter turpin (<10) dan standar menurut Centrilift tahun 1997 (%
gas bebas < 10%). Pada perhitungan keekonomian sumuran digunakan data berupa
umur project sampai economic limit, decline rate sumur BSW-248 sebesar 23%, oil
price sebesar 75 USD/bbl, dan lifting cost sebesar 25.61 USD/bbl. Dari hasil
perhitungan didapatkan besarnya NPV sebesar 2,915,000 US$ selama project life
yaitu 7 tahun sampai economic limit. Waktu yang dibutuhkan sumur untuk
mengembalikan investasi (Pay Out Time - POT) adalah selama 0,92 tahun.
viii
ABSTRACT
The BSW-248 well is produced from the Talang Akar Formation layer using
an artificial lift method in the form of an Electric Submersible Pump. The current
condition of the Talang Akar Formation (TAF) reservoir pressure is below the
bubble point pressure value. The BSW-248 well started production in December
2019 but only produced for one month due to damage to the ESP pump. This
happened due to the high gas production in the BSW-248 well. The value of the gas-
liquid ratio in the BSW-248 well is quite high, at 5210 scf/stb. Therefore, it is
necessary to evaluate the installed ESP pump and then optimise the ESP re-
planning to obtain the optimum production rate.
Production when using the WD-150 type ESP is 260 BFPD, with an oil
production rate of 39 bpd and a moisture content of 85%. From the evaluation
results of the ESP pump installed in the TLJ-248 well, it can be concluded that the
ESP pump is not optimally effective in dealing with free gas that enters the pump.
The value of the Turpin parameter is good enough, namely 0.25, but the value of
free gas entering the pump is 19.17% > 10%, and this does not meet the standard
according to Centrilift (1997).
The IPR calculation using the Vogel Undersaturated method shows that the
"BSW-248" well has an AOFP of 549 BFPD. Based on the optimisation analysis of
the BSW-248 well, the planned flow rate is 380 BFPD and 57 BOPD with a water
cut of 85%. The result of pump selection in the optimisation scenario is NHV380
with 100 stages. The pump is placed at a depth of 4513 ft (TVD) above the
perforation using a Multiphase Pump. With the use of a Multiphase Pump that has
an efficiency of 90%, it produces a turbine parameter value of 0.06 and a free gas
content entering the pump of 5.24%, which meets the standard turbine parameter
value of 10 and standards according to Centrilift 1997 (% free gas < 10%). In the
economic calculation of the well, data is used in the form of the project age to the
economic limit: the decline rate of the BSW-248 well is 23%, the oil price is 75
USD/bbl, and the lifting cost is 25.61 USD/bbl. From the calculation results, the
NPV is US$ 2,915,000 during the project life, which is 7 years until the economic
limit. The time it takes for the well to return the investment Pay Out Time (POT) is
0.92 years with an IRR of 57%

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: Eko Yuli
Date Deposited: 01 Sep 2023 02:46
Last Modified: 01 Sep 2023 02:46
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/37307

Actions (login required)

View Item View Item