SIMULASI RESERVOIR SUMUR GAS “AP-01” LAPISAN LTAF LAPANGAN “AP” DENGAN MENGGUNAKAN DATA & HASIL ANALISA PBU

PRATIWI, ASTRY (2023) SIMULASI RESERVOIR SUMUR GAS “AP-01” LAPISAN LTAF LAPANGAN “AP” DENGAN MENGGUNAKAN DATA & HASIL ANALISA PBU. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

[thumbnail of 1. Skripsi Full Text_113190001_Astry Pratiwi.pdf] Text
1. Skripsi Full Text_113190001_Astry Pratiwi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)
[thumbnail of 2. Cover_113190001_Astry Pratiwi.pdf] Text
2. Cover_113190001_Astry Pratiwi.pdf

Download (96kB)
[thumbnail of 3. Abstrak_113190001_Astry Pratiwi.pdf] Text
3. Abstrak_113190001_Astry Pratiwi.pdf

Download (130kB)
[thumbnail of 4. Lembar Pengesahan_113190001_Astry Pratiw.pdf] Text
4. Lembar Pengesahan_113190001_Astry Pratiw.pdf

Download (273kB)
[thumbnail of 5. Daftar Isi_113190001_Astry Pratiwi.pdf] Text
5. Daftar Isi_113190001_Astry Pratiwi.pdf

Download (223kB)
[thumbnail of 6. Daftar Pustaka_113190001_Astry Pratiwi.pdf] Text
6. Daftar Pustaka_113190001_Astry Pratiwi.pdf

Download (73kB)

Abstract

Lapangan “AP” merupakan lapangan baru yang sedang di ekspolarsi dan memiliki 3 sumur
yang sudah ada yaitu salah satunya adalah sumur gas “AP-01”. Pada sumur gas “AP-01”
ini telah dilakukan nya uji Driil Steam Test (DST) #3 pada lapisan LTAF dengan
kedalaman 6181’ – 6202’ MD, berhasil menghasilkan nilai laju produksi gas sebesar 5,59
MMSCFPD. Reservoir model yang digunakan adalah radial composite dengan circle faults
boundary, dari data well test di dapat nilai P* sebesar 2748 Psia, skin sebesar +2.7,
permeabilitas rata-rata sebesar 41.8, serta diperoleh nilai AOF sebesar 7,76 MMSCFPD, Q
vs Kh sebesar 2.8 MMSCFPD dan nilai Q critical sebesar 1.01 MMSCFPD. Berdasarkan
data-data tersebut, Penulis memutuskan untuk melakukan analisis simulasi reservoir
dengan menggunakan single well model untuk dapat memprediksi laju produksi sumur gas
tersebut dimasa yang akan datang.
Tahap awal dalam melakukan simulasi dimulai dengan pengolahan RCAL, SCAL dan
PVT. Kemudian, data-data yang dimiliki tersebut diinput ke dalam single well model
dengan menggunakan software CMG, selanjutnya dengan melakukan history matching
untuk rate dan tekanan drill steam test. Setelah itu melakukan forecasting dan membuat
skenario dengan parameter yang telah ditentukan.
Prediksi yang dilakukan pada sumur “STJ-01” lapisan LTAF yaitu skenario I dengan
produksi sumur dengan Q critical sebesar 1.01 MMSCFD hingga laju alir sebesar 2.00
MMSCFD dengan waktu plateu Q critical selama 3 tahun 3 bulan sedangkan untuk laju
alir 2.00 MMSCFD waktu plateu selama 1 tahun 5 bulan, skenario II produksi sumur
dengan memplot Q vs Kh sebesar 2.28 MMSCFD dengan waktu plateu selama 1 tahun 3
bulan dan skenario III produksi sumur dengan laju alir dari 30% AOF sebesar 2.33
MMSCFD dan waktu plateu yang di dapat selama 1 tahun 3 bulan.
Kata kunci: Simulasi Reservoir, Single Well Model, Sumur Gas

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Simulasi Reservoir, Single Well Model, Sumur Gas
Subjects: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: A.Md Apriliani Kusuma Wardhani
Date Deposited: 01 Aug 2023 07:09
Last Modified: 01 Aug 2023 07:09
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/36715

Actions (login required)

View Item View Item