KONVERSI SRP KE PCP UNTUK PENINGKATAN DAN OPTIMALISASI PRODUKSI SUMUR HORIZONTAL NB13 DI LAPANGAN CEPU STRUKTUR KAWENGAN

BAIHAQI, NAUFAL (2023) KONVERSI SRP KE PCP UNTUK PENINGKATAN DAN OPTIMALISASI PRODUKSI SUMUR HORIZONTAL NB13 DI LAPANGAN CEPU STRUKTUR KAWENGAN. Masters thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

[thumbnail of 000. Tesis_Naufal Baihaqi.pdf] Text
000. Tesis_Naufal Baihaqi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)
[thumbnail of Abstrak Naufal Baihaqi.pdf] Text
Abstrak Naufal Baihaqi.pdf

Download (74kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka Naufal Baihaqi.pdf] Text
Daftar Pustaka Naufal Baihaqi.pdf

Download (139kB)
[thumbnail of Hal Pengesahan Naufal Baihaqi.pdf] Text
Hal Pengesahan Naufal Baihaqi.pdf

Download (151kB)
[thumbnail of Keaslian Naufal Baihaqi.pdf] Text
Keaslian Naufal Baihaqi.pdf

Download (192kB)
[thumbnail of Cover Tesis Naufal Baihaqi.pdf] Text
Cover Tesis Naufal Baihaqi.pdf

Download (88kB)
[thumbnail of Daftar Isi Naufal Baihaqi.pdf] Text
Daftar Isi Naufal Baihaqi.pdf

Download (176kB)

Abstract

Sumur NB13 merupakan horizontal well yang memiliki trayektori J-type,
dengan KOP mulai dari kedalaman 450 mMD s/d 1183 mMD. Sumur ini mulai di
produksikan pada tahun 2017 dengan menggunakan artificial lift Sucker Rod Pump
(SRP), memiliki potensi produksi liquid sebesar 409 BFPD dan produksi minyak
20 BOPD. Performa produksi sumur NB13 selama 8 bulan terakhir pada periode
Januari 2020 – Agustus 2020 mengalami penurunan produksi mencapai 324 BFPD
dan produksi minyak 17 BOPD. LPO (Loss Production Opportunity) sumur NB13
mencapai 595 Bbl, hal ini disebabkan oleh tingginya intensitas perawatan sumur,
tercatat sudah mengalami 5 kali off sehingga perlu masuk rig servis untuk
menghidupkan kembali sumur tersebut. Berdasarkan analisa history sumur
mayoritas sumur off disebabkan oleh sucker rod putus dan tubing leak, hal ini bisa
terjadi karena gesekan antara rangkaian sucker rod dan tubing, selain itu juga
terdapat indikasi kepasiran pada Sumur NB-13.
Berdasarkan analisa permaslahan sumur NB13 dilakukan alternatif
konfersi artificial lift. Mempertimbangkan beberapa parameter operasi dalam
pemilihan metode artificaial lift, yang paling sesuai untuk sumur horizontal dengan
problem kepasiran adalah penggunaan pompa Progressive Cavity Pump (PCP).
Kemudian dilakuakan perancangan penggunaan pompa PCP, target optimasi
produksi adalah sebesar 500.84 BLPD. Pump Setting Depth (PSD) pada sumur NB�13 ditentukan menggunakan metode side load analysis, titik PSD optimum berada
di kedalaman 828 m (2750 ft). Dengan TDH sebesar 927 psi pompa yang dipilih
adalah pompa PCP tipe 64-1200 dengan torque sebesar 421 ft-lb dan number of
turn 23 . Konfigurasi string yang digunakan adalah sucker rod 1” tipe D sebanyak
110 jts yang dilengkapi dengan sucker rod guide tipe blazer. Untuk mencapai target
produksi sebesar 500.84 BLPD dioperasikan dengan parameter 147 RPM dan
kebutuhan power sebesar 11.29 HP. Maka, kapasitas motor yang digunakan untuk
pompa PCP pada sumur NB13 sebesar 15 HP.
Setelah dilakukan konversi artificial lift dari SRP ke PCP, dilakukan
pengamatan produksi. Dari hasil pengamatan produksi di lapangan, didapat bahwa
sumur NB13 berhasil mengalami peningkatan dari 409 BFPD dan mencapai 535
BFPD dan produksi minyak dari 20 BOPD menjadi 31 BLPD. Dengan penggunaan
PCP dalam kurun waktu satu tahun hanya mengalami 2x perawatan, sehingga
runlife sumur bertambah menjadi 132 hari yang sebelumnya pada saat
menggunakan SRP rata-rata hanya 52 hari. Hasil analisa keekonomian didapatkan
peningkatan nilai net revenue yang sebelumnya dilakukan instalasi pompa PCP
sebesar USD 1661,110.5 menjadi USD 351,867.2.
Kata kunci: Horizontal Well, Progressive Cavity Pump, Side Load Analysys, Run
Life

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Horizontal Well, Progressive Cavity Pump, Side Load Analysys, Run Life
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: Eko Yuli
Date Deposited: 13 Mar 2023 02:04
Last Modified: 13 Mar 2023 02:04
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/32831

Actions (login required)

View Item View Item