OPTIMASI PRODUKSI MINYAK DENGAN MENDESAIN ULANG CONTINOUS GAS LIFT PADA SUMUR “RA” LAPANGAN “SAP”

SAPUTRA, RIZKY ANDRE (2022) OPTIMASI PRODUKSI MINYAK DENGAN MENDESAIN ULANG CONTINOUS GAS LIFT PADA SUMUR “RA” LAPANGAN “SAP”. Other thesis, UPN Veteran Yogyakarta.

[thumbnail of Abstrak_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf] Text
Abstrak_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf

Download (8kB)
[thumbnail of Cover_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf] Text
Cover_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf

Download (101kB)
[thumbnail of Daftar Isi_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf] Text
Daftar Isi_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf

Download (83kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf] Text
Daftar Pustaka_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf

Download (135kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf] Text
Lembar Pengesahan_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf

Download (150kB)
[thumbnail of Skripsi Full Text_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf] Text
Skripsi Full Text_113170065_Rizky Andre Saputra.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

Sumur RA terletak di lapangan SAP PT.Pertamina EP Asset 3. Sumur RA
tersebut diproduksikan dengan menggunakan artificial lift, hal ini disebabkan oleh
tekanan reservoir alami sumur sudah tidak mampu lagi mendorong fluida ke
permukaan. Pengangkatan buatan yang digunakan pada sumur tersebut adalah
continuous gas lift. Sumur RA memiliki tekanan reservoir yang relatif masih
tinggi yaitu sebesar 1962 psi dengan Pwf sebesar 1094 psi. Sumur RA saat ini
diproduksikan pada interval zona produksi 6.199.2-6209.04 dan 6218.8-6228.7 ft.
Sumur RA memiliki sejarah produksi yang tidak stabil dan cenderung mengalami
penurunan laju produksi dari tahun ke tahun.
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melakukan
penambahan kedalaman titik injeksi dengan menambah besar tekanan operasi
permukaan, ini dilakukan karena kedalaman titik injeksi saat ini belum optimal,
optimasi dilakukan dengan cara melakukan redesign continuous gas lift.
Pada saat evaluasi yang dilakukan pada kedalaman titik injeksi existing
didapatkan laju produksi sumur saat ini yaitu 143 BFPD dengan laju produksi
minyak 30 BOPD. Selanjutnya dilakukan optimasi laju injeksi sumur dengan
sensitivitas GLR pada kedalaman titik injeksi existing diperoleh laju produksi
fluida 154.8 BFPD atau meningkat 11.4 BFPD (7.38 %) dari laju produksi
aktualnya dengan menaikkan laju injeksi dari 0.34 MMscfd menjadi 2.34
MMscfd. Sedangkan hasil optimasi dengan redesign continuous gas lift
didapatkan titik injeksi baru yaitu 5776.27 ft TVD dalam optimasi ini
diperlihatkan 2 injeksi gas dengan laju injeksi gas pertama yaitu sebesar 0.33
MMscfd yang mana skenario laju gas injeksi ini menjadi pembanding untuk laju
gas injeksi existing dengan laju injeksi yang sama dan diperoleh laju produksi
fluida sebesar 179 BFPD atau mengalami peningkatan 36 (25.2 %) dari laju
produksi fluida aktual sumur dan laju produksi minyak menjadi 37 BOPD atau
mengalami peningkatan 7 BOPD (23.3 %) dari laju produksi minyak aktual
sumur. Sedangkan untuk injeksi gas ke-2 dengan titik injeksi baru 5776.27 yaitu
dengan laju gas injeksi 2.03 MMscfd didapatkan laju produksi hingga 181.95
BFPD atau mengalami peningkatan 38.95 (27.24%) dari laju produksi fluida
aktual sumur dan laju produksi minyak menjadi 37.8 BOPD atau mengalami
peningkatan sebesar 7.8 BOPD (26 %) dari laju produksi minyak aktual sumur.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: produksi minyak, continous gas lift
Subjects: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: A.Md Sepfriend Ayu Kelana Giri
Date Deposited: 04 Oct 2022 07:16
Last Modified: 04 Oct 2022 07:16
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/31267

Actions (login required)

View Item View Item