ANALISA GAS LIQUID RATIO, LAJU PRODUKSI DAN TURPIN POMPA BENAM LISTRIK TERPASANG PADA SUMUR “AL” LAPANGAN “ARS”

Santoso, Alvian Rahmat (2022) ANALISA GAS LIQUID RATIO, LAJU PRODUKSI DAN TURPIN POMPA BENAM LISTRIK TERPASANG PADA SUMUR “AL” LAPANGAN “ARS”. Other thesis, UPN 'Veteran" Yogyakarta.

[thumbnail of ABSTRAK.PDF] Text
ABSTRAK.PDF

Download (120kB)
[thumbnail of DAFTAR_ISI.PDF] Text
DAFTAR_ISI.PDF

Download (134kB)
[thumbnail of DAFTAR_PUSTAKA.PDF] Text
DAFTAR_PUSTAKA.PDF

Download (299kB)
[thumbnail of DRAFT_SKRIPSI_FULL.PDF] Text
DRAFT_SKRIPSI_FULL.PDF
Restricted to Repository staff only

Download (4MB)
[thumbnail of ACC_COVER.PDF] Text
ACC_COVER.PDF

Download (204kB)
[thumbnail of LEMBAR_PENGESAHAN.PDF] Text
LEMBAR_PENGESAHAN.PDF

Download (317kB)

Abstract

Sumur AL-01 dan AL-02 pada Lapangan “ARS” saat ini berproduksi
dengan Electric Submersible Pump (ESP). Sumur AL-01 dan AL-02 memiliki laju
produksi berturut-turut sebesar 201,34 bfpd dan 2438,97 bfpd dengan laju produksi
gas cukup tinggi sebesar 29.600 scf/d untuk Sumur AL-01 dan 466.000 scf/d untuk
Sumur AL-02. Besarnya laju produksi gas berpotensi mempengaruhi performa dari
pompa terpasang, sehingga perlu dilakukan analisa terhadap Turpin pompa
terpasang. Apabila pompa terpasang terpengaruhi oleh gas bebas maka usaha yang
dapat dilakukan untuk memaksimalkan produksi adalah menekan gas bebas, namun
pompa terpasang pada masing – masing sumur dipasang pada kondisi maksimum
PSD sehingga metode yang digunakan menjadi lebih sedikit sehingga perlu
dilakukan skenario produksi untuk mendapatkan skenario yang menghasilkan
produksi maksimum.
Data awal yang digunakan terdiri dari Data Tekanan dan Temperatur, Data
Test Produksi, Data PVT, Data Komplesi Sumur dan Data Pompa Terpasang.
Terdapat keterbatasan data PVT yang hanya diketahui data Oil API Gravity,
specific gravity air dan specific gravity gas, sehingga parameter PVT harus dihitung
manual. Metode yang digunakan untuk menghitung IPR adalah Metode Pudjo
Sukarno 3 fasa, dan menghitung IPR cased hole karena komplesi sumur pada
Sumur AL adalah cased hole completion. Kemudian dilakukan perhitungan Total
Dynamic Head pompa untuk mendapatkan banyaknya stages yang diperlukan pada
pompa terpasang. Setelah itu dilakukan perhitungan Natural gas separation, dan
Turpin untuk mengetahui apakah gas bebas mempengaruhi performa dari pompa
terpasang. Setelah itu, dilakukan analisa untuk mengetahui metode yang sesuai
untuk memaksimalkan produksi dari masing – masing sumur.
Pump performance curve Sumur AL-01 dan Sumur AL-02 menujukkan
bahwa laju produksi terdapat pada recommended rate dari pompa terpasang yaitu
90 – 280 bfpd dengan effisiensi 36,1% untuk Sumur AL-01 dan 1500 – 3200 bfpd
dengan effisiensi 68% sehingga tidak terjadi upthrust atau downthrust Hasil analisa
yang dilakukan pada Sumur AL-01 menujukkan bahwa Sumur AL-01 berpotensi
terjadi gas lock karena Turpin lebih dari 1. Terdapat 3 Skenario Produksi pada
Sumur AL-01, yaitu menurunkan laju produksi, memasang gas handling, dan
gabungan dari Skenario 1 dan 2 yaitu menurunkan laju produksi dan memasang gas
handing. Setelah dilakukan analisa, Skenario yang menghasilkan produksi
maksimum adalah Skenario 3 dengan batas maksimum produksi 197 bfpd dengan
GLR 153,77 scf/stb. Hasil analisa Sumur AL-02 berbeda dengan hasil analisa
Sumur AL-01, yaitu Sumur AL-02 tidak berpotensi terjadi gas lock karena Turpin
kurang dari 1 dan untuk memaksimalkan laju produksi maka perlu menaikkan laju
produksinya karena laju alir dasar sumur masih tinggi. Sumur AL-02 menunjukkan
bahwa laju produksi maksimum tanpa terjadi terpengaruh oleh gas adalah 4150
bfpd dengan GLR 113,61 scf/stb

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: Eko Yuli
Date Deposited: 14 Sep 2022 04:15
Last Modified: 14 Sep 2022 04:15
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/30904

Actions (login required)

View Item View Item