ZAIN, IDHAM IKHLASUL AMAL (2021) EVALUASI PENERAPAN STIMULASI HYDRAULIC FRACTURING PADA SUMUR DHM-25 LAPANGAN "KLS" JAWA BARAT. Other thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
Preview |
Text
ABSTRAK SKRIPSI IDHAM IKHLASUL AMAL ZAIN 113160060.pdf Download (141kB) | Preview |
Preview |
Text
COVER SKRIPSI IDHAM IKHLASUL AMAL ZAIN 113160060.pdf Download (209kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR ISI SKRIPSI IDHAM IKHLASUL AMAL ZAIN 113160060.pdf Download (202kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA SKRIPSI IDHAM IKHLASUL AMAL ZAIN 113160060.pdf Download (148kB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI IDHAM IKHLASUL AMAL ZAIN 113160060.pdf Download (258kB) | Preview |
Text
FULL-SKRIPSI-IDHAM-IKHLASUL-AMAL-ZAIN-113160060.pdf Download (5MB) |
Abstract
Ringkasan
Sumur DHM-25 terletak di Lapangan “KLS” dan pada saat ini berproduksi di lapisan A yang merupakan lapisan dengan dominasi pasir (sand). Sumur minyak ini berproduksi dengan metode artificial lift berupa gas lift. Sumur DHM-25 merupakan sumur directional dengan interval perforasi pada kedalaman 5871 – 5878 ft MD. Sumur DHM-25 memiliki tekanan reservoir sebesar 1246 psi, temperatur reservoir 244 oF, porositas sebesar 25%, ketebalan formasi produktif 26,24 ft, oAPI 34, dan permeabilitas batuan 10 mD. Kecilnya harga permeabilitas serta terjadinya penurunan laju produksi menjadi alasan dilakukannya operasi perekahan hidraulik (hydraulic fracturing). Perekahan hidraulik yang dilakukan di lapangan menghasilkan konduktivitas rekahan sebesar 6297,3 mD.ft, harga dimensionless fracture conductivity (FCD) sebesar 2,67. Berdasarkan hasil perekahan hidraulik yang telah dilakukan, maka akan dilakukan evaluasi.
Metode yang digunakan untuk evaluasi stimulasi perekahan hidraulik pada sumur DHM-25 Lapangan “KLS” yaitu dengan mengumpulkan data – data, seperti data sumur, data reservoir dan lithologi batuan, data mekanika batuan, data produksi, dan post job report. Data yang telah terkumpul akan dihitung secara manual menggunakan microsoft excel dengan metode PKN 2D, kemudian dari hasil yang didapat dari perhitungan tersebut dilakukan komparasi dengan hasil aktual di lapangan.
Perekahan hidraulik dilakukan dengan menggunakan metode PKN 2D yang menghasilkan panjang rekahan (Xf) sebesar 187,5 ft dengan lebar maksimum di muka perforasi (w(0)) = 0,27 inch, lebar rekahan rata-rata (w) = 0,17 inch, tinggi rekahan (hf) = 26,24 ft, konduktivitas rekahan sebesar 6.866,67 mD.ft, dan dimensionless fracture conductivity (FCD) sebesar 3,67. Dari perhitungan manual tekanan injeksi di permukaan, didapat nilai sebesar 2.323,09 psi dengan daya pompa sebesar 740,2 HP. Pada perhitungan volume treatment didapat harga sebesar 11402,3 gal, volume pad sebesar 3.969,42 gal, volume slurry sebesar 7432,88 gal, volume flush sebesar 2.650,51 gal, dan massa proppant sebesar 15.072,51 lbs. Berdasarkan perhitungan permeabilitas rata – rata menggunakan metode Howard & Fast didapat harga permeabilitas sebelum dan sesudah dilakukannya hydraulic fracturing terdapat kenaikan dari 10 mD menjadi 46,83 mD, yakni mengalami kenaikan sebesar 468%.. Evaluasi Productivity Index juga dilakukan dengan 3 metode yaitu metode McGuire-Sikora, metode Cinco-ley, Samaniego, dan Dominique, dan metode Tinsley-Soliman yang masing – masing secara berurutan menunjukkan peningkatan produktivitas sumur sebesar 1,8 kali, 3,3 kali, dan 3,5 kali.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Sumur minyak ini berproduksi dengan metode artificial lift berupa gas lift |
Subjects: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences |
Depositing User: | Eko Yuli |
Date Deposited: | 24 Feb 2021 04:41 |
Last Modified: | 13 Jun 2022 04:25 |
URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/24784 |
Actions (login required)
View Item |