EVALUASI HYDRAULIC FRACTURING PADA SUMUR GS-01 LAPANGAN GS DI BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO – PERTAMINA HULU

SADANUPUTRO, GRAHITO (2019) EVALUASI HYDRAULIC FRACTURING PADA SUMUR GS-01 LAPANGAN GS DI BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO – PERTAMINA HULU. Other thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
3. COVER.pdf

Download (157kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI.pdf

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (790kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. ABSTRAK.pdf

Download (199kB) | Preview

Abstract

Sumur GS-01 merupakan sumur produksi yang terletak di Lapangan “GS”, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada lapisan 1500’Sand yang merupakan lapisan produktif sumur GS-01 terdapat formasi dominan batupasir dengan sisipan shale. Permasalahan pada sumur ini ialah memiliki permeabilitas yang rendah sebesar 64 mD (medium-low permeability), sehingga produksi minyak yang dihasilkan juga rendah yaitu sebesar 22 BPD (low rate reservoir). Berdasarkan hal tersebut, stimulasi hydraulic fracturing dipilih untuk mempercepat pengurasan minyak pada lapisan 1500’Sand, Sumur GS-01, Lapangan GS, B0B PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu. Evaluasi stimulasi pada hydraulic fracturing sumur GS-01 meliputi evaluasi perhitungan manual geometri rekahan metode PKN 2D, tekanan injeksi di permukaan, volume fluida perekah dan massa proppant. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dengan membuat kurva IPR Dua Fasa sebelum dan sesudah dilakukan hydraulic fracturing dengan menggunakan metode Standing. Evaluasi produksi sebelum dan sesudah perekahan dilakukan untuk melihat production performance. Kriteria keberhasilan stimulasi hydraulic fracturing ini ditunjukkan dari hasil Post Job Report yang sesuai dengan perencanaan awal serta adanya peningkatan dari parameter-parameter produksi setelah hydraulic fracturing dilakukan. Perekahan hidraulik dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan PKN 2D menghasilkan nilai Xf sebesar 123,8 ft; w(0) = 0,201 inch; w = 0,126 inch; hf = 96,3 ft; wkf sebesar 8788 mD.ft; dan FCD sebesar 1,1. Dari perhitungan manual tekanan injeksi di permukaan, didapat nilai sebesar 610 psi dengan daya pompa sebesar 239 HP. Selain itu didapat juga besar volume treatment sebesar 13842 gal, volume pad sebesar 9006 gal, volume slurry sebesar 4837 gal dan massa proppant sebesar 41941 lb. Selanjutnya hasil evaluasi produksi berdasarkan perhitungan Kavg didapatkan kenaikan dari 64 mD menjadi 227 mD (meningkat sekitar 2,55 kali). Hasil Productivity Index PI setelah perekahan mengalami kenaikan, dengan metode Darcy sebesar 2,6 kali, dan metode Cinco-Ley, Samaniego, & Dominique sebesar 2,3 kali. Hasil perhitungan harga skin telah terjadi penurunan dari (+35) menjadi (+7). Hasil analisa kurva IPR metode Standing setelah perekahan menunjukkan peningkatan laju produksi dari 22,1 BFPD menjadi 231,8 BFPD. Dari hasil perhitungan parameter-parameter diatas, maka dapat dikonklusikan bahwa stimulasi hydraulic fracturing pada sumur GS-01 Lapangan GS dinyatakan berhasil, karena terjadi peningkatan permeabilitas formasi, perbaikan harga skin dan productivity index.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: Sarimin Sarimin
Date Deposited: 29 Oct 2019 03:23
Last Modified: 29 Oct 2019 03:23
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/21637

Actions (login required)

View Item View Item