FIRNANDA, LUKY FISKA (2019) PENENTUAN LAJU ALIR OPTIMUM BERDASARKAN DATA DELIVERABILITY TEST DAN PRODUCTION TEST PADA SUMUR GAS LK-01 LAPANGAN LK JOB PERTAMINA-PETROCHINA EAST JAVA. Other thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
Preview |
Text
3. Cover.pdf Download (144kB) | Preview |
Preview |
Text
5. Daftar Isi.pdf Download (122kB) | Preview |
Preview |
Text
4. Lembar Pengesahan.pdf Download (113kB) | Preview |
Preview |
Text
2. Abstrak.pdf Download (94kB) | Preview |
Abstract
Lapangan LK terletak di Kecamatan Sekardadi, Kabupaten Tuban. Untuk
membuktikan maka dilakukan pemboran eksplorasi Sumur LK-01 yang selesai
dibor pada November 2013 dan dilakukan DST pada interval 6806-6864 ft MD
dan 6990-7019 ft MD dengan penemuan gas. Dari data uji DST, dilakukan analisa
Pressure Build Up dengan Metode Horner Plot, kemudian dilakukan analisa uji
deliverabilitas dengan Metode LIT untuk mengetahui kemampuan produksi sumur
berdasarkan parameter Absolute Open Flow (AOF). Analisa dilanjutkan dengan
analisa produksi pada sumur LK-01 dengan melakukan rekonstruksi kurva Gas
Deliverability (Gasdel) dan Vertical Lift Performance (VLP) dengan Metode
Cullender & Smith untuk mendapatkan laju alir optimum.
Dari analisa PBU diperoleh parameter reservoir pada interval 6806-6864 ft
diperoleh permeabilitas sebesar 20,76 mD, nilai skin (+) 13,81 , FE 0,3570 ,
tekanan P* sebesar 3297,61 psia, tekanan rata-rata reservoir 3139,27 psia, jari-jari
investigasi sumur sebesar 504,19 ft, dan AOF sebesar 52,65 MMscf/d. Pada
interval 6990-7019 ft diperoleh permeabilitas sebesar 4,13 mD, nilai skin (+)
21,88 , FE (+) 0,2182 , tekanan P* sebesar 3297,61 psia, tekanan rata-rata
reservoir 3180,7 psia, jari-jari investigasi sumur sebesar 643,97 ft, dan AOF
sebesar 14,22 MMscf/d.
Sumur LK-01 didesain memproduksikan dari 2 interval 6806-6864 ft dan
6990-7019 ft secara comingle dengan besarnya AOF Gabungan 66,87 MMscf/day
dengan laju alir optimum sebesar 19,5 MMscf/day, maka skenario produksi
dengan sensitivitas ukuran ID Tubing yang paling optimum dengan tekanan
reservoir 3180,7 psia dengan nilai tekanan kepala sumur 1250 psia didapatkan
ukuran ID tubing optimum sebesar 2,441” dan pwf optimum sebesar 2650 psia.
Sumur LK-01 melakukan uji sensitivitas juga dapat dilakukan pada ukuran
choke (bean size). Hasil uji sensitivitas ini akan dijadikan acuan dalam mengubah
ukuran choke untuk mendapatkan rate yang diinginkan ketika Pr semakin menurun
seiring dengan dilakukannya produksi. Pada uji sensitivitas ini dilakukan
perhitungan untuk choke ukuran 16/64, 24/64, 32/64, 40/64 inch. Ukuran choke
yang digunakan adalah 24/64” dengan nilai Pwh sebesar 1250 psia didapatkan
laju alir sebesar 19,5 MMscf/day dan pwf sebesar 2650 psia. Dari hasil laju alir
gas yang diperoleh nilai kandungan CO2 sebesar 43,83 % atau hanya sekitar
56,17 % gas yang dapat didapatkan sehingga dalam pengembangan lapangan
lebih lanjut perlu diperhatikan dalam perencanaan surface facilities yaitu dengan
penambahan CO2 Removal.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjek: | T Technology > T Technology (General) |
Divisions: | x. Eprints Lama > 4 |
Depositing User: | Basir Umaryadi |
Date Deposited: | 02 Oct 2019 08:03 |
Last Modified: | 02 Oct 2019 08:03 |
URI: | http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/21466 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |