OPTIMASI ALOKASI LAJU INJEKSI GAS PADA OPERASI CONTINUOUS GAS LIFT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE EQUAL SLOPE DI PLATFORM “KM” LAPANGAN “MK”

Jelang Hari Ramadhan, Fatwa (2018) OPTIMASI ALOKASI LAJU INJEKSI GAS PADA OPERASI CONTINUOUS GAS LIFT UNTUK MENINGKATKAN PRODUKSI DENGAN MENGGUNAKAN METODE EQUAL SLOPE DI PLATFORM “KM” LAPANGAN “MK”. Other thesis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.

[thumbnail of 2. Ringkasan Skripsi.pdf]
Preview
Text
2. Ringkasan Skripsi.pdf

Download (63kB) | Preview
[thumbnail of 3. Cover.pdf]
Preview
Text
3. Cover.pdf

Download (100kB) | Preview
[thumbnail of 4. Lembar Pengesahan.pdf]
Preview
Text
4. Lembar Pengesahan.pdf

Download (308kB) | Preview
[thumbnail of 5. DAFTAR ISI.pdf]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI.pdf

Download (130kB) | Preview
[thumbnail of 1.-Skripsi-Full-Fatwa-Jelang.pdf] Text
1.-Skripsi-Full-Fatwa-Jelang.pdf

Download (12MB)

Abstract

Sumur-sumur yang terdapat di “KM” platform yang berada di lapangan “MK” yang beroperasi menggunakan metoda continuous gaslift, akhir-akhir ini mengalami penurunan produksi sebagai akibat dari menurunnya performa sumur high pressure dry gas, yang selama ini dijadikan sebagai pen-suplay gas sebagai injeksi gaslift, baik dari segi flowing wellhead pressure 1280 psig, turun menjadi hanya sekitar 1030 psig dan juga selain itu juga semakin banyaknya sumur-sumur yang mengalami perubahan metode produksi dari natural flowing ke metoda pengangkatan buatan artificial lift dengan menggunakan metoda continuous gaslift. Dan mengakibatkan kebutuhan supplay gas injeksi meningkat. Solusi Permasalahan yang ditawarkan adalah dengan me-realokasi laju injeksi gaslift sumuran. Dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan membuat model pada masing-masing sumur yang ada pada lapangan”KM”. Model simulasi penelitian ini dibuat dengan menggunakan perangkat lunak PROSPER. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa, dengan alokasi injeksi gaslift yang ada yaitu sebesar 3,6612 MMSCFD dengan kondisi aktualnya dari ketujuh sumur memproduksikan minyak sebesar 796 BOPD, setelah dilakukan optimasi dengan melakukan alokasi gas injeksi pada masing-masing sumur,dengan hasil re-alokasi laju injeksi gaslift sebagai berikut : (K-8RD4 0,79; K-5RD2 0; K-7RD1ST1 0,49; M-7RD2HZ 0,6; M-1RD3HZ 0,5956; K-9RD2 0,52; dan K-14 0,6656) semua satuan dalam re-alokasi laju injeksi adalah MMSCFD. Produksi minyak meningkat sebesar 101 BOPD menjadi sebesar 897 BOPD dengan total injeksi gaslift yang sama. Sedangkan pada lapangan “KM” sanggup menyuplay gas injeksi sebesar 4,5 MMSCFD. Penulis melakukan re-alokasi dengan total ketersediaan gas tersebut dengan hasil re-alokasi sebagai berikut: (K-8RD4 0,88; K-5RD2 0,48; K-7RD1ST1 0,56; M-7RD2HZ 0,69; M-1RD3HZ 0,67; K-9RD2 0,75; dan K-14 0,47) dan mendapatkan meningkatnya produksi minyak sebesar 145 BOPD dan produksi minyak total dari keseluruhan sumur menjadi 941 BOPD

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: Eko Yuli
Date Deposited: 21 Jun 2019 02:58
Last Modified: 13 Jun 2022 07:30
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/19890

Actions (login required)

View Item View Item