RE-DESIGN GAS LIFT CONTINUES PADA SUMUR AF-03 LAPANGAN NEB DI PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD

RESSAMI, JUAIFI MUKHTA (2018) RE-DESIGN GAS LIFT CONTINUES PADA SUMUR AF-03 LAPANGAN NEB DI PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta.

[img]
Preview
Text
2 ABSTRACT.pdf

Download (147kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3 COVER.pdf

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4 LEMBAR PENGESAHAN AFI.pdf

Download (134kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5 DAFTAR ISI TA AFI.pdf

Download (286kB) | Preview

Abstract

Sumur AF-03 yang berada di Lapangan NEB Petrochina International dengan artificial lift yang diterapkan adalah continuous gas lift. Data produksi sumur AF-03 sebelum dioptimasi adalah gross sebesar 124 BFPD, q Oil sebesar 44 BOPD, dan memiliki q Gas Injection sebesar 0.4 MMSCF. Seiring diproduksikannya fluida reservoir ke permukaan, maka terjadi penurunan laju produksi pada sumur tersebut yang disebabkan karena turunnya tekanan reservoir sehingga laju produksi tidak optimum. Optimasi operasi continuous gas lift dimaksudkan untuk mengetahui apakah masih dapat ditingkatkan laju produksinya dengan memanfaatkan langsung sumur gas sebagai gas injeksi operasi gas lift sumur kajian. Metode yang digunakan dalam optimasi sumur continuos gas lift, yaitu inflow perfomance (analisa produktifitas sumur pada kurva IPR) dan outflow perfomance (distribusi tekanan aliran di sepanjang tubing pada kurva VLP). Metode IPR yang dipakai pada sumur AF-03 adalah metode Pudjo Soekarno, sedangkan untuk kurva VLP pada sumur kajian dibuat dengan menggunakan persamaan Hagedorn & Brown dengan bantuan Simulator PIPESIM, didapatkan Q optimum 181 BFPD pada Pwf 914 psia. Setelah dilakukan analisa pada IPR dan VLP maka dilakukan optimasi gas lift untuk menentukan tekanan gas injeksi optimum dan rate gas injeksi optimum dengan batasan ketersediaan gas langsung dari sumur-sumur gas adalah 8.2 mmscf dan mempertimbangkan tekanan receiver yang ada sebesar 700 psia. Metode optimasi berikutnya adalah dengan redesign, pada tahapan ini menentukan tekanan injeksi dipermukaan, tekanan di kepala sumur, valve operasi, dan rate injeksi gas optimum, dan menentukan titik-titik valve unloading. GLRt optimum ditentukan dari plot antara laju produksi yang diperoleh dari perpotongan kurva tubing intake dengan GLRt asumsi pada sumur kajian. Untuk menentukan GLRt optimum pada penelitian ini dibantu dengan software PIPESIM. Hasil re-design gas lift continues sumur AF-03 adalah : pada tekanan injeksi gas dipermukaan optimum sebesar 550 Psia akan menghasilkan kedalaman titik injeksi (valve operasi) sedalam 4250 ft TVD, mempunyai 6 valve unloading dan 1 valve operasi. GLRt sebesar 6000 SCF/STB, laju produksi sebesar 172.5 BFPD (62.1 BOPD), dan rate gas injeksi optimum sebesar 1.5 MMSCFD maka dapat diinjeksikan untuk 5 sumur gas lift.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions: Faculty of Engineering, Science and Mathematics > School of Engineering Sciences
Depositing User: Eny Suparny
Date Deposited: 01 Mar 2018 02:15
Last Modified: 01 Mar 2018 02:15
URI: http://eprints.upnyk.ac.id/id/eprint/14560

Actions (login required)

View Item View Item